摘 要:針對T6216 鏜床原先采用的繼電器—接觸器控制系統(tǒng)電氣元件較多、電路復(fù)雜、可靠性差、電氣故障頻繁等缺點(diǎn),提出了采用可編程控制器(PLC)對鏜床電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,給出了改造后控制系統(tǒng)的硬件組成和軟件設(shè)計(jì)。說明了用PLC控制取代繼電器—接觸器控制,能根據(jù)PLC運(yùn)行狀態(tài)指示燈及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn),快速排除故障,使操作維護(hù)方便,從而降低設(shè)備故障率,提高設(shè)備利用率。
0 引言
鏜床是冷加工中使用比較普遍的設(shè)備,主要用于加工精度、光潔度要求較高的孔及各孔間的距離要求較為精確的零件,如一些箱體零件,屬于精密機(jī)床。該鏜床原控制電路為繼電器控制,觸點(diǎn)多、線路復(fù)雜、故障多,操作人員維修任務(wù)較大。在工業(yè)控制領(lǐng)域,繼電器系統(tǒng)曾被廣泛使用并占主導(dǎo)地位,具有結(jié)構(gòu)簡單、易學(xué)易懂、價(jià)格便宜的優(yōu)點(diǎn),但其控制過程是由硬件接線方式實(shí)現(xiàn)的,如果某一個(gè)繼電器損壞,甚至僅僅是一對觸點(diǎn)接觸不良,就可能造成系統(tǒng)癱瘓,而往往故障排查難度又較大,需要花費(fèi)很長時(shí)間。如果產(chǎn)品更新?lián)Q代,則需要改變整個(gè)控制系統(tǒng),并且設(shè)計(jì)施工周期長。可見,繼電器控制系統(tǒng)存在著可靠性低、適應(yīng)性差的缺點(diǎn)。而對鏜床的控制,要求電氣控制抗干擾能力強(qiáng),運(yùn)行可靠,且控制方式簡化,以提高機(jī)床的電氣使用壽命。針對這種情況,我們用PLC改造鏜床繼電器控制電路,克服了以上缺點(diǎn),降低了設(shè)備故障率,提高了設(shè)備使用效率,運(yùn)行效果非常好。
1、改造方案的確定
(1)原鏜床的工藝加工方法不變。
(2)在保留主電路原有元件的基礎(chǔ)上,不改變原控制系統(tǒng)電氣操作方法。
(3)電氣控制系統(tǒng)控制元件(包括按鈕、行程開關(guān)、熱繼電器、接觸器)作用與原電氣線路相同。
(4)主軸和進(jìn)給仍采用直流調(diào)速不變。
(5)將原繼電器控制中的硬件接線改為PLC編程實(shí)現(xiàn)。
PLC以其可靠性高、邏輯控制功能強(qiáng)、體積小、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢在工業(yè)測控領(lǐng)域廣泛運(yùn)用,已大量替代由中間繼電器和時(shí)間繼電器等組成的傳統(tǒng)繼電器—接觸器控制系統(tǒng)。為此,決定采用PLC控制的形式對原控制系統(tǒng)進(jìn)行改造 。
2、PLC控制電路設(shè)計(jì)
2.1 PLC機(jī)型選擇及硬件電路設(shè)計(jì)
目前,世界上有上百個(gè)廠家生產(chǎn)可編程控制器產(chǎn)品,比較著名的PLC生產(chǎn)廠家主要有美國的AB、通用(CE),日本的三菱(MITSUBISHI)、歐姆龍(OMRON),德國的西門子
(SIMENS),法國的TE,韓國的三星(SUMSUNG)、LS等。本設(shè)計(jì)選擇的是日本歐姆龍公司產(chǎn)品。歐姆龍系列PLC是一種小型PLC,其許多功能達(dá)到了大、中型PLC的水平,而價(jià)格卻和小型PLC一樣,因此它一經(jīng)推出,即受到了廣泛關(guān)注。同時(shí),該公司有多臺歐姆龍系列PLC產(chǎn)品在使用,為本設(shè)計(jì)提供了很好的參考,也為日后的維修維護(hù)和備品備件提供了方便。
(1)本控制系統(tǒng)有27個(gè)輸入開關(guān)量,分別為:主軸機(jī)械變速1ZK,占用4點(diǎn);主軸變速良好時(shí)壓合1XK、2XK、3XK、4XK,占用4點(diǎn);進(jìn)給方向(主軸、徑向刀架、滑座、自動(dòng)斷開)選擇2ZK,占用4點(diǎn);手動(dòng)、自動(dòng)選擇3ZK,占用1點(diǎn);限位開關(guān),正向9XK、反向10XK,占用2點(diǎn);主軸控制,正向點(diǎn)動(dòng)3AN、反向點(diǎn)動(dòng)4AN、正轉(zhuǎn)5AN、反轉(zhuǎn)6AN、停止7AN,占用5點(diǎn);進(jìn)給控制,正向點(diǎn)動(dòng)8AN、反向點(diǎn)動(dòng)9AN、正轉(zhuǎn)10AN、反轉(zhuǎn)11AN、停止12AN,占用5點(diǎn);油泵1AN、風(fēng)機(jī)2AN,占用2點(diǎn)。
(2)本控制系統(tǒng)有23個(gè)輸出開關(guān)量,分別為:主軸和進(jìn)給運(yùn)行控制,占用1點(diǎn);主軸變速良好,占用1點(diǎn);正反向給定控制,占用1點(diǎn);主軸制動(dòng)電磁離合器9DL,占用1點(diǎn);油泵接觸器CJ1,占用1點(diǎn);主軸速度給定、點(diǎn)動(dòng)控制W1、W2、W5、W6,占用4點(diǎn);進(jìn)給速度給定、點(diǎn)動(dòng)控制W3、W4、W7、W8,占用4點(diǎn);滑座、主軸箱、徑向刀架、主軸移動(dòng)進(jìn)給工作方向選擇電磁閥3DL~8DL,占用6點(diǎn);徑向刀架、滑座換檔變速電磁閥1DF~4DF,占用4點(diǎn)。
(3)確定I/O點(diǎn)數(shù)是設(shè)計(jì)整個(gè)PLC控制系統(tǒng)首先需要解決的問題,決定著PLC機(jī)型的選擇,系統(tǒng)硬件部分的設(shè)計(jì),也是系統(tǒng)軟件編寫的前提。分析T6216鏜床電氣控制要求可知,該系統(tǒng)共有27個(gè)輸入點(diǎn)、23個(gè)輸出點(diǎn),因此,確定選用歐姆龍C60P-CDR-A PLC,該型號PLC共有32個(gè)輸入點(diǎn)、28個(gè)輸出點(diǎn),輸出類型為繼電器輸出 ,既能滿足控制要求,又能留有一定的余量。PLC外部接線及輸入、輸出分配如圖1所示。
圖1 PLC外部接線圖
2.2 PLCC控制程序設(shè)計(jì)
2.2.1主軸機(jī)械變速控制PLC程序設(shè)計(jì)
T6216鏜床主軸調(diào)速為直流調(diào)速,但為擴(kuò)大調(diào)速范圍,同時(shí)采用4檔機(jī)械變速,用轉(zhuǎn)換開關(guān)1ZK 控制切換電磁閥1DF、2DF 來實(shí)現(xiàn)機(jī)械檔位變換。當(dāng)換檔到位時(shí),1XK、2XK、3XK、4XK 行程開關(guān)相應(yīng)動(dòng)作,表明換檔到位 。主軸機(jī)械變速表如表1 所示,其中,“○”表示元件已動(dòng)作,“—”表示元件處于常態(tài)。例如,主軸選擇Ⅰ檔,轉(zhuǎn)動(dòng)檔位選擇開關(guān)1ZK接通輸入繼電器0000,再由輸入繼電器接通輔助繼電器1000,1000接通輔助繼電器1008,1008接通輸出繼電器0611,電磁閥1DF得電,實(shí)現(xiàn)換檔。由表1可知,換檔到位時(shí),換擋到位檢測開關(guān)2XK、3XK閉合,接通輸入繼電器0005、0006,再由該輸入繼電器接通輔助繼電器1005、1006,1005、1006接通輔助繼電器1107,表明換檔到位,主軸可以運(yùn)行。輔助繼電器1204用于確保主軸停止2s后才能進(jìn)行換檔。PLC共計(jì)需輸入8點(diǎn)、輸出2點(diǎn),控制梯形圖如圖2所示。
圖2 主軸機(jī)械變速控制梯形圖
表1 主軸機(jī)械變速表
2.2.2主軸控制PLC程序設(shè)計(jì)
T6216鏜床主軸控制可實(shí)現(xiàn)主軸電機(jī)的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停止、正向點(diǎn)動(dòng)和反向點(diǎn)動(dòng)等動(dòng)作。當(dāng)按下正轉(zhuǎn)按鈕5AN 時(shí),輸入繼電器0105得電,通過輔助繼電器1110接通輸出繼電器0504,接通+15V電源,接通輸出繼電器0506,接通主軸直流電機(jī)速度給定,主軸按正向給定速度運(yùn)行。當(dāng)按下反轉(zhuǎn)按鈕6AN時(shí),輸入繼電器0106得電,通過輔助繼電器1111接通輸出繼電器0505,接通-15V電源,接通輸出繼電器0506,接通主軸直流電機(jī)速度給定,主軸按反向給定速度運(yùn)行。按下停止按鈕7AN,輸入繼電器0103接通,通過輔助繼電器1109斷開輸出繼電器0504或0505及0506,斷開主軸直流電機(jī)給定,主軸停止運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)按下正向點(diǎn)動(dòng)按鈕3AN
時(shí),輸入繼電器0100得電,通過輔助繼電器1105 接通輸出繼電器0504,接通+15V 電源,接通輸出繼電器0503,接通主軸直流電機(jī)速度點(diǎn)動(dòng)給定,主軸按正向點(diǎn)定速度運(yùn)行。當(dāng)按下反向點(diǎn)動(dòng)按鈕4AN 時(shí),輸入繼電器0101得電,通過輔助繼電器1106接通輸出繼電器0505,接通-15V 電源,接通輸出繼電器0503,接通主軸直流電機(jī)速度點(diǎn)動(dòng)給定,主軸按反向點(diǎn)定速度運(yùn)行。PLC共計(jì)需輸入5點(diǎn)、輸出6點(diǎn),控制梯形圖如圖3所示。
圖3 主軸控制梯形圖
2.2.3 進(jìn)給方向選擇控制PLC程序設(shè)計(jì)
T6216鏜床有主軸、徑向刀架、主軸箱、滑座4個(gè)進(jìn)給方向,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)進(jìn)給和自動(dòng)進(jìn)給,由自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)2ZK、3ZK控制電磁閥4DF、5DF及4DL~9DL來實(shí)現(xiàn)進(jìn)給方向的選擇。進(jìn)給工作方向選擇表如表2所示。例如,按表2選擇主軸機(jī)動(dòng)進(jìn)給方向,轉(zhuǎn)換開關(guān)3ZK斷開,輸入繼電器0012不能得電,進(jìn)給工作在機(jī)動(dòng)。轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)2ZK,接通輸入繼電器0008,輔助繼電器1012得電,輸出繼電器0601、0603、0604、0605得電,接通電磁閥4DL、6DL、7DL、8DL,進(jìn)給工作在主軸進(jìn)給方向。PLC共計(jì)需輸入6點(diǎn)、輸出9點(diǎn),控制梯形圖如圖4所示。
圖4 進(jìn)給方向選擇控制梯形圖
表2 進(jìn)給工作方向選擇表
2.2.4 進(jìn)給運(yùn)動(dòng)控制PLC程序設(shè)計(jì)
T6216鏜床進(jìn)給運(yùn)動(dòng)控制可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)給電機(jī)的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停止、正向點(diǎn)動(dòng)和反向點(diǎn)動(dòng)等動(dòng)作 。當(dāng)按下正轉(zhuǎn)按鈕10AN時(shí),輸入繼電器0111得電,通過輔助繼電器1200接通輸出繼電器0508,接通+15V 電源,接通輸出繼電器0510,接通進(jìn)給直流電機(jī)速度給定,進(jìn)給按正向給定速度運(yùn)行。當(dāng)按下反轉(zhuǎn)按鈕11AN時(shí),輸入繼電器0112得電,通過輔助繼電器1201接通輸出繼電器0509,接通-15V電源,接通輸出繼電器0510,接通進(jìn)給直流電機(jī)速度給定,進(jìn)給按反向給定速度運(yùn)行。按下停止按鈕12AN,輸入繼電器0110接通,通過輔助繼電器1115斷開輸出繼電器0508或0509及0510,斷開進(jìn)給直流電機(jī)給定,停止進(jìn)給。當(dāng)按下正向點(diǎn)動(dòng)按鈕8AN 時(shí),輸入繼電器0108得電,通過輔助繼電器1113接通輸出繼電器0508,接通+15V 電源,接通輸出繼電器0510,接通進(jìn)給直流電機(jī)速度點(diǎn)動(dòng)給定,進(jìn)給按正向點(diǎn)定速度運(yùn)行。當(dāng)按下反向點(diǎn)動(dòng)按鈕9AN時(shí),輸入繼電器0109得電,通過輔助繼電器1114接通輸出繼電器0509,接通-15V電源,接通輸出繼電器0510,接通進(jìn)給直流電機(jī)速度點(diǎn)動(dòng)給定,進(jìn)給按反向點(diǎn)定速度運(yùn)行。PLC共計(jì)需輸入5點(diǎn)、輸出5點(diǎn),控制梯形圖如圖5所示。
圖5 進(jìn)給運(yùn)動(dòng)控制梯形圖
3 、結(jié)語
雖然PLC 一次性投資相對較大,但 T6216鏜床原繼電器—接觸器控制系統(tǒng)經(jīng)PLC改造后,無論在設(shè)備安全性還是可靠性方面和原有控制系統(tǒng)相比都有了顯著的提高,大大降低了運(yùn)行故障率,提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和效率,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了日常維護(hù)成本,并可避免因誤操作而引起的事故出現(xiàn)。改造后設(shè)備經(jīng)使用運(yùn)行,結(jié)果表明效果非常好,極大地提高了生產(chǎn)效率。
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