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數(shù)控機床

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數(shù)控機床智能化改造技術(shù)案例探討
2021-1-29  來源: 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院  作者:蔡啟培 朱東霞

  
      摘要:以實現(xiàn)工件上下料為基本功能,以寶雞 CK7520 全功能數(shù)控車床和廣數(shù) GSK  RB08 搬運機器人作為改造實例,介紹了數(shù)控機床改造的整體思路、改造過程的 4 個階段及相關(guān)技術(shù)。改造過程中,首先根據(jù)功能需求步確定改造方案;其次,根據(jù)改造方案確定擬改造的設(shè)備,并對設(shè)備進行性能評估和調(diào)試,為改造技術(shù)的難點;最后,設(shè)備聯(lián)動調(diào)試階段,務(wù)必保證信息傳遞的完整性、準(zhǔn)確性、適時性、穩(wěn)定性以及硬件配置的合理性。隨著社會的發(fā)展,人力資源成本不斷提高,尤其對于一些重復(fù)性程度較高、作業(yè)難度大、環(huán)境不適合人長時間作業(yè)的場合,數(shù)控機床的智能化改造將會極大地提高勞動生產(chǎn)率,為企業(yè)節(jié)省人力、物力和財力。
   
      關(guān)鍵詞:數(shù)控機床   智能化   機器人

     1、數(shù)控機床智能化改造的意義
  
     高度自動化的無人車間,是近幾年我國制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個縮影。目前,工信部共啟動了 109 個智能制造試點,并取得了顯著成效。伴隨著智能制造試點的推進,機器人的使用迅速增加,尤其適用于作業(yè)難度大的行業(yè)、國際應(yīng)用最廣泛的焊接領(lǐng)域以及高端應(yīng)用集中的汽車行業(yè)等。中國是一個傳統(tǒng)的機械制造大國,但其裝備水平相對落后,自動化程度較低。特別是一些老的機械制造廠,設(shè)備多是老式的數(shù)控機床,遠遠不能滿足加工要求,尤其是自動化要求。隨著社會的發(fā)展,人力資源成本不斷提高,尤其對于一些重復(fù)性程度較高、作業(yè)難度大、環(huán)境不適合人長時間作業(yè)的場合,能夠?qū)崿F(xiàn)基本裝料、卸料等功能的自動化,將會極大地提高勞動生產(chǎn)率,為企業(yè)節(jié)省人力、物力和財力。例如:根據(jù)某市人社部門對全市部分企業(yè)職工的工資收入進行抽樣調(diào)查,經(jīng)統(tǒng)計、匯總和分析,確定了 50個工種的勞動力市場工資指導(dǎo)價位,其中數(shù)控機床操作工月收入多在 4500 元上下,人力成本約 11 萬每年(按每臺機床需 2 名工人計算)。每臺數(shù)控機床改造的費用約為 10 萬(配置經(jīng)濟型機器人),且改造后的設(shè)備可以持續(xù)性使用(正常維護 10 年左右),設(shè)備改造后一人可以操作多臺機床。相比之下,雖然設(shè)備改造費用相對較高,但從長遠分析可以節(jié)省大量成本,且可以克服工人操作機床帶來的缺陷。
  
     2、改造思路
  
     根據(jù)改造后擬實現(xiàn)的功能,確定改造的總框架圖、總體方案以及改造流程等。數(shù)控機床智能化改造整體分為 4個階段——總體方案設(shè)計,設(shè)備選用,設(shè)備調(diào)試,設(shè)備聯(lián)動調(diào)試階段。
  
     3、總體方案設(shè)計
  
     本次改造實例的背景為某企業(yè)加工的零件多為批量生產(chǎn),企業(yè)目前具有多臺數(shù)控機床。改造的功能要求為數(shù)控加工過程中機器人完成給定工件的自動上下料,實現(xiàn)工件加工的自動化控制。
  
     3.1 數(shù)控機床改造方案
  
     數(shù)控機床接收機器人上料完成的信號,并將工件加工完成的信號反饋給機器人,指導(dǎo)機器人完成下料工作。例如:當(dāng)機器人完成上料動作,機器人發(fā)送信號到數(shù)控機床IO  MODBUS 模塊中的 X100.1,當(dāng)數(shù)控機床 IO  MODBUS模塊中的 X100.1 地址接收到信號,在調(diào)用循環(huán)啟動命令,開始工件的加工。
  
     3.2 機器人改造方案
  
     機器人根據(jù)輸入信號的不同,完成上料、下料、適時發(fā)送到位信號的工作。機器人改造方案設(shè)計框圖如圖 1 所示,工步 1 為上料動作,工步 2 為下料動作。根據(jù)設(shè)計框圖,分配的 I/O 地址如表 1 所示。
 
 
   
圖1 機器人改造方案設(shè)計框圖
  
表 1 機器人 I/O 地址分配
 
  


      4、設(shè)備選用
  
     設(shè)備評估的主要依據(jù)是保證設(shè)備具有改造的可行性,且其性能能夠達到既定的功能要求。本次改造擬實現(xiàn)數(shù)控車床和工業(yè)機器人協(xié)調(diào)動作,完成設(shè)備的自動上下料等基本功能自動化,要求機床具備液壓卡盤、自動防護門等結(jié)構(gòu)。因此,數(shù)控機床選用寶雞CK7520 
全功能數(shù)控車床,系統(tǒng)采用 FANUC  0i-TC 系統(tǒng),寶雞機床廠生產(chǎn),后置刀架,機床設(shè)置 12 刀位,但是機床防護門開關(guān)需改造為氣動控制。機器人選用廣數(shù) GSK RB08搬運機器人,GSK RB08 型機器人可廣泛應(yīng)用于物流搬運、機床上下料、沖壓自動化、裝配、打磨以及拋光等用途。
  
      5、數(shù)控機床調(diào)試
  
     數(shù)控機床結(jié)構(gòu)復(fù)雜,產(chǎn)生故障的原因很多,因此需要對機床進行嚴(yán)密的故障排查。常見故障包括系統(tǒng)故障、電氣故障和機械故障。數(shù)控系統(tǒng)故障分析的常見方法有目測、觸摸檢測、通電檢測、儀器檢測、可編程器的檢測分析以及備件替換診斷法。
  
     現(xiàn)場診斷是進行故障排查的核心內(nèi)容,診斷的內(nèi)容包括初步尋找故障發(fā)生的部位、檢查系統(tǒng)與外圍線路的連接、具體分析和排除故障(如采用替換故障配件的方法排除故障)、運行機床驗證數(shù)控系統(tǒng)能否恢復(fù)正常等。一些特殊情況下,需要對元器件進行定位檢測。
  
      6、工業(yè)機器人性能測試
  
     根據(jù)設(shè)計方案,機器人擬實現(xiàn)的功能包括機械手抓取工件、移動工件到卡盤位置、適時的發(fā)送到位信號以及返回倉儲位置等。因此,本設(shè)備的性能測試內(nèi)容包括:檢查路線、開關(guān)位置、指示燈等,使其均處于正常狀態(tài);測試輸入、輸出地址,保證其在正確狀態(tài)。可以根據(jù)設(shè)計方案,對擬使用的 I/O 地址進行簡單的調(diào)試操作;功能的模擬或調(diào)試。通過錄入程序,驗證機器人是否可以完成既定功能。部分程序如下(以下為工步1上料程序)。工步 1 部分程序:

       
  
     7、設(shè)備聯(lián)動調(diào)試
  
     數(shù)控機床與機器人之間的聯(lián)動調(diào)試為改造的難點之一,涉及眾多技術(shù)難題。尤其在數(shù)控機床與機器人協(xié)同工作的過程中,必須保證信息傳遞的完整性、準(zhǔn)確性、適時性、穩(wěn)定性以及硬件配置的合理性、經(jīng)濟型。FANUC 系統(tǒng)與外圍設(shè)備的常見協(xié)調(diào)方法有 3 種:

    (1)FANUC 系統(tǒng)主板增加擴展板,但是費用高,所以9 成的自動化公司通過 FANUC IO 點方式與第三方 PLC 通信;
    (2)一般總控 PLC 和 FANUC 系統(tǒng)之間通過 IO 點連接,但是存在以下問題:電器柜中電纜多,容易混亂;需要查找設(shè)備不用的 IO 點,對工程人員的技能要求較高,且存在一定的風(fēng)險;需要根據(jù) IO 點數(shù)量調(diào)整電纜的規(guī)格;
    (3)FANUC 公司推出的 IO-MODBUS 模塊價格相對便宜,連接方便,采用獨立的 IO 點不易出錯。

     本案例改造的功能相對簡單,因此采用 IO-MODBUS模塊完成所需功能,選擇輸入點 X100.0 和 Y100.0 作為 IO-MODBUS 模塊與機器人的輸入和輸出地址,通過 PMC 操作界面完成 I/O 模塊的地址分配。為滿足工業(yè)機器人在數(shù)控機床上的某些功能,必須對數(shù)控機床軟件進行二次開發(fā),按照設(shè)計方案編制系統(tǒng)梯形圖。
  
     8、結(jié)語
  
     針對目前制造業(yè)的技術(shù)裝備現(xiàn)狀對傳統(tǒng)數(shù)控設(shè)備進行改造,使其不僅滿足機床應(yīng)有的加工要求,而且能夠完成基本的裝、卸料等任務(wù)。用現(xiàn)代先進技術(shù)改造和提升舊的設(shè)備,適應(yīng)智能化設(shè)備的需要,是我國制造業(yè)的發(fā)展方向。對設(shè)備的智能化改造涉及諸多技術(shù)方法,在實際過程中需根據(jù)具體情況選擇合適的設(shè)計方案,解決不同的技術(shù)難題,以滿足不同企業(yè)的需求。 
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